跟著《紡織工業(yè)調(diào)劑和復(fù)興計劃》的深入落實(shí),良多紡織企業(yè)都正在依托國度撐持,開展技術(shù)改造。正在人口盈余日趨薄弱的情況下,紡織企業(yè)推動“機(jī)械換人”的效果日趨較著。
“機(jī)械換人”對企業(yè)來說是一種升級,一樣還帶來了廣漠的市場。數(shù)據(jù)顯現(xiàn),中國工業(yè)機(jī)械人市場正在迎來爆發(fā)式增加。2013年,中國機(jī)械人市場銷量22577臺,2012年中國工業(yè)機(jī)械人販賣達(dá)26902臺,同比增加19.2%。估計到2013年,中國機(jī)械人市場需求總量將達(dá)35000臺,占環(huán)球比重16.9%,成為天下上規(guī)模最大的機(jī)械人市場。
“機(jī)械換人”關(guān)于本錢支出上升的紡織服裝企業(yè)來講,不失為一種最好挑選:一方面,經(jīng)過先進(jìn)設(shè)備和工藝的引進(jìn),提拔出產(chǎn)服從,提高產(chǎn)品質(zhì)量;另一方面,經(jīng)過智能化、自動化出產(chǎn),裁汰蕪雜勞動力,節(jié)約本錢支出。
本期我們觀察了一部分在數(shù)字化、機(jī)械化層面很有特征的企業(yè),把他們“機(jī)械換人”的履歷取閱讀者分享。
江蘇雙山團(tuán)體
異纖檢驗機(jī)每一年節(jié)儉用工近200人
因為市場上對紗線異纖請求特別高,為了進(jìn)步產(chǎn)物競爭力,江蘇雙山團(tuán)體投入500萬元,購進(jìn)10臺紡紗異性纖維檢驗機(jī)。曩昔異纖均由人工揀除,每人每天揀300公斤,而且質(zhì)量難以包管,現(xiàn)在用異纖檢驗機(jī)一臺車一天能夠檢驗6噸擺布棉花,能夠節(jié)省用工25人擺布,而且包管了異纖剔除率,每一年能夠節(jié)省薪水支出達(dá)400萬元,節(jié)省用工近200人。
近兩年,雙山團(tuán)體前后投入近700萬元,引進(jìn)4臺外洋進(jìn)步前輩的薩維你主動絡(luò)筒機(jī),中國2臺主動絡(luò)筒機(jī),既進(jìn)步了產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量,又大大下降了用工數(shù)目。新設(shè)備比曩昔平凡筒子車同種類一臺車產(chǎn)出進(jìn)步近一倍,每臺車節(jié)省用工29人,節(jié)省薪水支出近200萬元。正在此與此同時,團(tuán)體投入90萬元,引進(jìn)立達(dá)并條機(jī)。曩昔并條機(jī)沒有帶主動調(diào)勻整體系,半制品質(zhì)量沒有穩(wěn)定、重沒有勻顛簸較大,引進(jìn)立達(dá)并條機(jī)以來,團(tuán)體重沒有勻一般控制正在0.8%擺布,正在下降用工的與此同時減輕擋車工工作量,每一年每臺節(jié)電達(dá)1.2萬錠,少支出薪水達(dá)10萬元。
現(xiàn)正在團(tuán)體棉紡分廠萬錠用工60人,織布分廠百臺用工116人,織布分廠正在增添16臺織機(jī)的情況下,人員由年頭的400人下降到目下當(dāng)今的372人。
現(xiàn)在,團(tuán)體正放慢128臺噴氣織機(jī)的安裝取調(diào)試,還將裁汰24臺性能掉隊的細(xì)紗機(jī),經(jīng)過設(shè)備程度的進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)智能化、自動化出產(chǎn),進(jìn)一步進(jìn)步勞動效率,改進(jìn)勞動環(huán)境,增進(jìn)效益增加。
江蘇華強(qiáng)紡織

空調(diào)主動調(diào)理3人變1人
紡織設(shè)備作為企業(yè)技改的重要層面,其高效、環(huán)保、節(jié)能等性能已獲得廣闊紡織企業(yè)的正視。為順應(yīng)市場進(jìn)展規(guī)定,江蘇華強(qiáng)紡織團(tuán)體每一年投入1000多萬元引進(jìn)新設(shè)備。今朝企業(yè)正在清梳聯(lián)、主動絡(luò)筒機(jī)、集降細(xì)紗機(jī)、空調(diào)調(diào)治主動控制等環(huán)節(jié)均采納主動化設(shè)備。取傳統(tǒng)設(shè)備比擬,清梳聯(lián)把原有的清花設(shè)備和梳棉相連接正在一起,前后供給層面加倍平均,差別更小,再加上主動檢驗步伐,質(zhì)量進(jìn)一步獲得包管;主動絡(luò)筒機(jī)應(yīng)用完整機(jī)器手把全部功課順序開展主動操縱,主動檢驗,到達(dá)終極檢驗、把關(guān)作用,大大淘汰用工;個人降紗細(xì)紗機(jī)應(yīng)用控制順序開展細(xì)紗機(jī)的主動降紗,淘汰用工,淘汰紗線的毛羽;空調(diào)主動調(diào)治控制系統(tǒng),杜絕了因人為因素調(diào)治導(dǎo)致車間的溫濕度差別,包管車間的環(huán)境相對穩(wěn)固,對紗線質(zhì)量起到必定的包管作用。
新設(shè)備正在產(chǎn)量上明顯進(jìn)步,特別清梳聯(lián)產(chǎn)量上大幅度提拔;細(xì)紗采取集降形式上削減降紗停臺,進(jìn)步產(chǎn)量;空調(diào)主動調(diào)治穩(wěn)固環(huán)境,削減斷頭,削減停臺,進(jìn)步產(chǎn)品產(chǎn)量;主動絡(luò)筒機(jī)因為采取完整主動,效力提拔,產(chǎn)量還明顯進(jìn)步。
人工層面,清梳聯(lián)將原一套清花加一配套的梳棉機(jī)需4人,現(xiàn)只需2人;主動絡(luò)筒機(jī)原一臺需4人操縱,現(xiàn)1人可操縱4~6臺設(shè)備;集降細(xì)紗機(jī)削減降紗工,原一萬錠需降紗工6人,現(xiàn)只需2人;空調(diào)主動調(diào)治體系原每班需3人,現(xiàn)每班只需1人。
江蘇聯(lián)發(fā)紡織
主動穿綜機(jī)節(jié)省用工80人
江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司正在成長過程中一向致力于高新科技立異。近年來,公司投入800萬元引進(jìn)主動降料設(shè)備,將本來人工運(yùn)料、加料,改成主動輸料、加料。現(xiàn)正在染紗一廠43臺染色機(jī)所有運(yùn)用(包擴(kuò)2560、2260等大缸)主動降料,新設(shè)備遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于人工輸料,人工由本來的12人降低到現(xiàn)正在的4人,并大大降低工人的勞動強(qiáng)度。公司投入76萬元購入日本村田株式會社出產(chǎn)的主動接頭機(jī),極大勤儉了人力本錢,現(xiàn)正在1人能夠操縱20錠。投資73.8萬的主動卸筒機(jī)轉(zhuǎn)變本來地道人工卸筒子的近況,大大減輕工人的勞動強(qiáng)度。松緊式通用整經(jīng)機(jī)轉(zhuǎn)變緊式整經(jīng)機(jī)需求人工接頭、余紗要付絞子的題目,大大降低操縱時候,每臺節(jié)流付絞子人員2名。
織造層面,企業(yè)引進(jìn)主動穿綜機(jī),實(shí)現(xiàn)穿綜主動送綜絲、停經(jīng)片、插筘,本來手工穿綜產(chǎn)量為8000根/人,此刻主動穿65000根/人,效力增加了8倍,節(jié)省人工80人;噴氣織機(jī)車速由220轉(zhuǎn)/分提拔至750轉(zhuǎn)/分,產(chǎn)量提拔3.5倍,節(jié)省人工320人。
后收拾整頓層面,公司引進(jìn)主動化料體系將本來人工運(yùn)料、化料,改成主動輸料、化料,今朝燒毛機(jī)、退漿機(jī)、定型機(jī)均在運(yùn)用。
降布含潮率自動控制系統(tǒng)由本來人工調(diào)治蒸汽閥門來調(diào)治降布的含潮,改成自動控制蒸汽閥門開度連結(jié)降布含潮率依照設(shè)定請求連結(jié)一致。
退漿機(jī)降布和絲光機(jī)進(jìn)布毗連,設(shè)備能夠團(tuán)結(jié)開機(jī),降低退漿機(jī)和絲光機(jī)之間的等待時間,并降低絲光機(jī)1名進(jìn)布工。預(yù)縮機(jī)將進(jìn)布和降布改成正在同側(cè),兩臺設(shè)備能夠降低1名進(jìn)布工。
南通東帝紡織
2人操縱機(jī)械可抵6人手工
面臨環(huán)球紡織行業(yè)疲軟的情勢,南通東帝紡織品有限公司開收回多款中高檔面料產(chǎn)物,然而產(chǎn)物研發(fā)依托的是進(jìn)步前輩的設(shè)備和優(yōu)秀的工藝。近年,企業(yè)正在主動化設(shè)備上不斷改進(jìn),每一年投入1000多萬元。正在梭織面料出產(chǎn)層面采取全主動穿經(jīng)機(jī)+主動分經(jīng)機(jī)來替換人工穿綜,大大低落事情強(qiáng)度,還低落了對工人手藝的規(guī)定。機(jī)械24小時運(yùn)轉(zhuǎn)僅需6人,相當(dāng)于本來抵15人的事情量。 主動接經(jīng)機(jī)以最大效力來開展經(jīng)軸調(diào)換,如今1人操縱便可,可相當(dāng)于本來3人的事情量。主入手織樣機(jī)低落了手織樣人員事情強(qiáng)度,提高事情效力。一般3人操縱3~4臺小樣機(jī),可抵5~6人的手工事情量。
服裝出產(chǎn)層面采取主動裁床替換人工裁剪,2人操縱機(jī)械可抵手工6人的工作量。衣拿懸掛體系,進(jìn)步工作效率15%,進(jìn)步工場管理水平。
山東勝景紡織
清花梳棉兼并削減用工
山東明勝紡織(團(tuán)體)有限公司現(xiàn)正在采納清梳聯(lián)、自調(diào)勻整并條機(jī)、主動絡(luò)筒機(jī)三個主動化工序。清梳聯(lián)把清花、梳棉兩個工序合并到一塊,淘汰用工;自調(diào)勻整并條機(jī)出產(chǎn)的棉條比一樣平常并條機(jī)條干勻稱;主動絡(luò)筒的主動接頭、主動加捻、主動紡管、換紗,接頭質(zhì)量顯明比人工接頭好。新設(shè)備正在產(chǎn)量上比本來的設(shè)備產(chǎn)量超過跨過很多,一臺頂過去的幾臺用,淘汰用工的與此同時降低了本錢,起到了節(jié)能降耗目標(biāo)。
公司對設(shè)備更新的事情早在2000年就最先落實(shí),兩分廠主動絡(luò)筒機(jī)便是2000年裝備的,那時每臺150多萬元,公司共破費(fèi)1950萬元;近幾年又給兩分廠裝備了單價120多萬元的新設(shè)備28臺,統(tǒng)共破費(fèi)近3400萬元。
濱州華紡
自動化設(shè)備進(jìn)步30%以上出產(chǎn)效力
作為正在印染行業(yè)較早實(shí)施信息技術(shù)的企業(yè),山東濱州華紡股份有限公司憑仗“數(shù)字華紡”信息技術(shù)的運(yùn)用推行,使本身實(shí)現(xiàn)了洗心換骨式的躍升。
正在印染設(shè)備上公司采納主動化,如前處置燒毛工序的主動焚燒裝置,不必專人手動焚燒,檢索到來布指令即可主動焚燒出產(chǎn),既勤儉了人工又安全可靠。正在退漿環(huán)節(jié)采納的堿濃度自控體系利用,按照來布工藝請求輸入相干信息,即可主動配堿,不只節(jié)流配堿工,正在配堿精準(zhǔn)度上還更有保障。這一些主動化設(shè)備及手藝的利用能為華紡勤儉出產(chǎn)服從達(dá)30%以上,這還為公司推行的一崗多能“多能工小組”的順?biāo)焱菩械旎O(shè)備底子,本來一臺印染設(shè)備上須要最少3名工人,此刻建立的多能工小組,3小我能夠看兩臺車,乃至5小我看三臺車。
自然這一些自動化水平較高的新設(shè)備正在價錢上比一般設(shè)備超出跨越約1.5倍,綜合出產(chǎn)效能,大約正在1~3年間投資就會收回,而帶來的綜合效益卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投資。每韶華紡公司正在設(shè)備更新上的投資大約有1000多萬元,立即裁汰掉隊設(shè)備,還為華紡的開展注入了新生機(jī)。



